今日は、ジャイロを切ってチャレンジです。
以前作製した歩幅「90」スピード「12」のモーションを試しました。
このモーションでは、スタート時に1歩足を後ろに引きます。
スタンディングスタートの姿勢と一緒です。
歩きます。
スタンディングスタートの形は、以前作成してあったのですが5m17秒・18秒のモーションを組んでいたときは、普通にスタートがきれていたので、使用していませんでした。
試しに段階的に歩幅を上げるモーションを組んでみました。
歩幅を「80」→「100」→「110」→「120」と少しずつ広げていきます。
不安定ながらスタートがきれます。
でも、これではダメです。
安定感がないのが一番。あとこのままでは18秒台もでません。
もっと詰めていきます。
先日作製した目が光る部品です。
どうです。
なかなか、かっこ良いでしょ。
瞳の部位のみクリアにレジンで作製すれば、ノーマルのPF01にも使えます。
お試しあれ。
以前作製した歩幅「90」スピード「12」のモーションを試しました。
このモーションでは、スタート時に1歩足を後ろに引きます。
スタンディングスタートの姿勢と一緒です。
歩きます。
スタンディングスタートの形は、以前作成してあったのですが5m17秒・18秒のモーションを組んでいたときは、普通にスタートがきれていたので、使用していませんでした。
試しに段階的に歩幅を上げるモーションを組んでみました。
歩幅を「80」→「100」→「110」→「120」と少しずつ広げていきます。
不安定ながらスタートがきれます。
でも、これではダメです。
安定感がないのが一番。あとこのままでは18秒台もでません。
もっと詰めていきます。
先日作製した目が光る部品です。
どうです。
なかなか、かっこ良いでしょ。
瞳の部位のみクリアにレジンで作製すれば、ノーマルのPF01にも使えます。
お試しあれ。
昨夜削った部品は、失敗しました。
被切削材が動いてしまいました。
今晩、削りなおします。
歩行モーションのスタート時の後傾を考えました。
試しに、1歩だけの歩行モーションを作りました。
今まで、歩行モーションでジャイロを使っていませんでしたが、試しにジャイロをかけてみました。
後傾が消えます。
実践で使用するとしたら、スタートの1歩目だけにジャイロを使用し、歩行中はジャイロをきるつもりです。
只、ジャイロをかけただけでは、いもひとつ安定感にかけます。
出来ればジャイロは使用せずに歩かせたいところです。
明日から、いろいろチャレンジします。
最後に告知です。
先日からブログに書いている、秘密兵器。
大会を目前にして、日曜日にいよいよその正体を明かします。
大体想像はついていると思いますが、わかっている方も日曜までは、黙っていてください。
では、お楽しみに。
被切削材が動いてしまいました。
今晩、削りなおします。
歩行モーションのスタート時の後傾を考えました。
試しに、1歩だけの歩行モーションを作りました。
今まで、歩行モーションでジャイロを使っていませんでしたが、試しにジャイロをかけてみました。
後傾が消えます。
実践で使用するとしたら、スタートの1歩目だけにジャイロを使用し、歩行中はジャイロをきるつもりです。
只、ジャイロをかけただけでは、いもひとつ安定感にかけます。
出来ればジャイロは使用せずに歩かせたいところです。
明日から、いろいろチャレンジします。
最後に告知です。
先日からブログに書いている、秘密兵器。
大会を目前にして、日曜日にいよいよその正体を明かします。
大体想像はついていると思いますが、わかっている方も日曜までは、黙っていてください。
では、お楽しみに。
昨夜削ったのがコレ。

黒いABSがなくなったので、透明なものを使用しています。
いい感じです。
取り付けようとしたところ、少々きついので、幅を0.5mmだけ狭くして削りなおし。
今度はぴったりです。
ヘッドベースの目の部位の穴の拡大を考えていましたが、かっこ悪いのでコネクターから一端コードをはずして組みなおしました。
その上で組み付けたのが、コレ。

ちょっと、いい感じです。
え〜、あとHP出しを行いました。
歩行テストをしながら、HPの調整を行いました。
一応歩くようになりました。
足の補強部品を薄くしたおかげか、少々軽く歩く感じがします。
2m程度ですが、安定して歩きます。
問題はスタート時にやや後傾ぎみになるところ。
先日RTさんに行った際に、秘密兵器をつけてまったく歩けませんでした。
今日も、補強部分をつけて歩かせてみました。
スタートの1歩目の後傾が強くなり、その反動が2歩目、3歩目に影響し、すぐに転倒します。
スタート時にホントに軽く頭の後ろに手を当ててやる(触る程度)で安定してスタートが切れました。
明日以降1週間かけて、ここを改善します。
さあ、間に合うか?
今回の結論として、一応全バラは無駄でなかったと感じました。
そう、あと1点。
2枚目の写真を見て気付いた方はいるでしょうか?
受信器の取り付け位置を変えました。
重心を少しでも低くしたいことと、前に少し重心を移動したいと思ったからです。
まあ、効果のほどは?ですが。

黒いABSがなくなったので、透明なものを使用しています。
いい感じです。
取り付けようとしたところ、少々きついので、幅を0.5mmだけ狭くして削りなおし。
今度はぴったりです。
ヘッドベースの目の部位の穴の拡大を考えていましたが、かっこ悪いのでコネクターから一端コードをはずして組みなおしました。
その上で組み付けたのが、コレ。

ちょっと、いい感じです。
え〜、あとHP出しを行いました。
歩行テストをしながら、HPの調整を行いました。
一応歩くようになりました。
足の補強部品を薄くしたおかげか、少々軽く歩く感じがします。
2m程度ですが、安定して歩きます。
問題はスタート時にやや後傾ぎみになるところ。
先日RTさんに行った際に、秘密兵器をつけてまったく歩けませんでした。
今日も、補強部分をつけて歩かせてみました。
スタートの1歩目の後傾が強くなり、その反動が2歩目、3歩目に影響し、すぐに転倒します。
スタート時にホントに軽く頭の後ろに手を当ててやる(触る程度)で安定してスタートが切れました。
明日以降1週間かけて、ここを改善します。
さあ、間に合うか?
今回の結論として、一応全バラは無駄でなかったと感じました。
そう、あと1点。
2枚目の写真を見て気付いた方はいるでしょうか?
受信器の取り付け位置を変えました。
重心を少しでも低くしたいことと、前に少し重心を移動したいと思ったからです。
まあ、効果のほどは?ですが。
今日は、両親の金婚式のお祝いで食事に招待しました。
飲みすぎました。
子供を寝かせつけている間にすっかり寝てしまいました。
もうだめです。寝ます。
飲みすぎました。
子供を寝かせつけている間にすっかり寝てしまいました。
もうだめです。寝ます。
色々あります。
まずRTさんによってきました。
で、秘密兵器No2を受け取ってきました。

とりあえず、テープで仮止めですが、当日までには取付具を作ります。
どうですか?
あと、秘密兵器No1も持ち込んでいたので、取付て歩行テストを行いました。
ショックです。
歩けません。
多少は、重くなったのは認めますが、それ以上の影響があるようです。
先日まで、頭にTeck−3とPS用の受信機を取り付けて歩かせてましたが、なんら問題ありませんでした。
秘密兵器No1をはずすと問題なく歩きます。
再度、モーションのチェックが必要です。
ショックですが、まだ大会まで2週間あるのが救いでしょうか?
せっかくなので、タイムアタックしてきました。
無理はせず、18秒モーションを試したところ、そのとおり18.66秒?だったと思います。
で、帰宅後モーションの詰めは明日に回して、秘密兵器No1の取付具を先日に続いて設計、製作です。
まずは、バックカウルをカットです。

方眼紙に寸法を写し、寸法をとります。
設計した図面は、こんな感じです。

これから、削ります。
MDX−15君頑張って。
そうそう、サーボのガタが不安になってスペアを購入しました。
聞いたお話では、荻野さんは、全てメタルギヤに交換してあるとのこと。うらやましい。
メタルに変えると磨耗の心配はありませんが、重量の増加に難点があります。どっちもどっちってかんじでしょうか?
あと、今日の思いつき。
受信機の位置を移動しようかと思っています。
頭に置くとしても、あごのあたりとか。ちょっと試します。
まずRTさんによってきました。
で、秘密兵器No2を受け取ってきました。

とりあえず、テープで仮止めですが、当日までには取付具を作ります。
どうですか?
あと、秘密兵器No1も持ち込んでいたので、取付て歩行テストを行いました。
ショックです。
歩けません。
多少は、重くなったのは認めますが、それ以上の影響があるようです。
先日まで、頭にTeck−3とPS用の受信機を取り付けて歩かせてましたが、なんら問題ありませんでした。
秘密兵器No1をはずすと問題なく歩きます。
再度、モーションのチェックが必要です。
ショックですが、まだ大会まで2週間あるのが救いでしょうか?
せっかくなので、タイムアタックしてきました。
無理はせず、18秒モーションを試したところ、そのとおり18.66秒?だったと思います。
で、帰宅後モーションの詰めは明日に回して、秘密兵器No1の取付具を先日に続いて設計、製作です。
まずは、バックカウルをカットです。

方眼紙に寸法を写し、寸法をとります。
設計した図面は、こんな感じです。

これから、削ります。
MDX−15君頑張って。
そうそう、サーボのガタが不安になってスペアを購入しました。
聞いたお話では、荻野さんは、全てメタルギヤに交換してあるとのこと。うらやましい。
メタルに変えると磨耗の心配はありませんが、重量の増加に難点があります。どっちもどっちってかんじでしょうか?
あと、今日の思いつき。
受信機の位置を移動しようかと思っています。
頭に置くとしても、あごのあたりとか。ちょっと試します。
子供とサイクリングに出かけてきました。
親の血を引いているのか、自転車に乗るのがすきなようで、結構長距離も平気です。
5歳の頃から、時々出かけるのですが、往復20kmのコースがお気に入りのようです。
片道10kmをほぼノンストップで走り、目的地は「稲毛花の美術館」。美術館を一回りしてから、近くのヨットハーバーで食事をして帰路につきます。帰り道は、公園によったり、暖かい時期は、途中にあるアウトレットモールでアイスを食べます。
子供以上に私がぐったりです。
さて、MANOIの方は、まずコチラ。

昨夜削った、取り付け具です。
結構うまくできました。
あと、先日書いた目を光らせるためのコードを通しました。その為に一端ボディをばらしました。
ついでに、受信機用のサーボリードが短かったので交換しておきました。
あと、先日から削っていた取り付け具を機体につけていました。
するとヘッド部の部品があまりうまくないので今設計しなおして、削っています。
で、今日は終了・
親の血を引いているのか、自転車に乗るのがすきなようで、結構長距離も平気です。
5歳の頃から、時々出かけるのですが、往復20kmのコースがお気に入りのようです。
片道10kmをほぼノンストップで走り、目的地は「稲毛花の美術館」。美術館を一回りしてから、近くのヨットハーバーで食事をして帰路につきます。帰り道は、公園によったり、暖かい時期は、途中にあるアウトレットモールでアイスを食べます。
子供以上に私がぐったりです。
さて、MANOIの方は、まずコチラ。

昨夜削った、取り付け具です。
結構うまくできました。
あと、先日書いた目を光らせるためのコードを通しました。その為に一端ボディをばらしました。
ついでに、受信機用のサーボリードが短かったので交換しておきました。
あと、先日から削っていた取り付け具を機体につけていました。
するとヘッド部の部品があまりうまくないので今設計しなおして、削っています。
で、今日は終了・
またまたRTさんにお出かけ。
木曜日の夕方はRTの日。
で、今日のお買い物は、コチラ。

見たとおりPF01のボディ前後です。
秘密兵器の取り付け具の作製のための型につかいます。
なので、もったいないけどカットされてしまいます。
あと我が家のぺぺも持ち込んで少し歩かせてきました。
残念ながら、マウスロボの練習をされている方がいたので、5mを歩かせることはできませんでした。
で、先日からお願いしていたものを、今日を注文してきました。
MANOIの目を光らせようと思い電子部品の製作を頼んできました。
パワーONで、MANOIの目が光る。
ガンダムしかり、マジンガーのパイルダーONしかり、鉄人しかり、ロボットの目は起動時に光るものです。
皆さんなら簡単に作れるのでしょうが、私は電子関係は全くダメなので、助かります。
その際に、またいろいろお話を聞いてきました。
最近、16秒、17秒を目指すとなると、電圧の低下が気になります。
なんとか電圧の低下を抑える方法はないのか、聞いてみました。
答えは、Li−Poセイバーをはずすと電圧が高くなるそうです。
実際にLi−Poセイバーはずして、バッテリーも京商さんのバッテリーでなく軽量なバッテリーを使用している方がいるそうです。
私は、怖くてできません。
あと今日気がついたことがひとつ。
3m歩行の時と、5m歩行の時は別の部屋で歩かせています。
3m歩行の時に比べると5m歩行の時は安定感がかけます。
さて何故でしょう。
床材が異なっていました。
5mの部屋は床が柔らかい材質になっていました。
3m歩行の部屋の床材は、板張りなのですが、5m歩行の時の部屋は床暖房敷いてあるので、やや柔らかくなっています。
多分、このせいだと思います。
今日は、このへんで。
木曜日の夕方はRTの日。
で、今日のお買い物は、コチラ。

見たとおりPF01のボディ前後です。
秘密兵器の取り付け具の作製のための型につかいます。
なので、もったいないけどカットされてしまいます。
あと我が家のぺぺも持ち込んで少し歩かせてきました。
残念ながら、マウスロボの練習をされている方がいたので、5mを歩かせることはできませんでした。
で、先日からお願いしていたものを、今日を注文してきました。
MANOIの目を光らせようと思い電子部品の製作を頼んできました。
パワーONで、MANOIの目が光る。
ガンダムしかり、マジンガーのパイルダーONしかり、鉄人しかり、ロボットの目は起動時に光るものです。
皆さんなら簡単に作れるのでしょうが、私は電子関係は全くダメなので、助かります。
その際に、またいろいろお話を聞いてきました。
最近、16秒、17秒を目指すとなると、電圧の低下が気になります。
なんとか電圧の低下を抑える方法はないのか、聞いてみました。
答えは、Li−Poセイバーをはずすと電圧が高くなるそうです。
実際にLi−Poセイバーはずして、バッテリーも京商さんのバッテリーでなく軽量なバッテリーを使用している方がいるそうです。
私は、怖くてできません。
あと今日気がついたことがひとつ。
3m歩行の時と、5m歩行の時は別の部屋で歩かせています。
3m歩行の時に比べると5m歩行の時は安定感がかけます。
さて何故でしょう。
床材が異なっていました。
5mの部屋は床が柔らかい材質になっていました。
3m歩行の部屋の床材は、板張りなのですが、5m歩行の時の部屋は床暖房敷いてあるので、やや柔らかくなっています。
多分、このせいだと思います。
今日は、このへんで。
今日は、取付具用の加工ガイドを作っています。
こんなものです。

削りだした部品にネジのした穴を真直ぐに開けたいのですが、意外と真直ぐに開けるのは難しいので、2時間もかけて治具を削っています。
あと、多少歩行モーションを触ってみました。
歩幅「130」と欲張らずに「124」まで、落として歩行をさせてみました。
安定しているようなので、タイム測定。
5m実測で17.41秒。
16秒には、届きません。
歩幅を「126」に広げたモーションも作ってみました。
2m程度歩かせてみましたが、安定しています。
タイム測定、5m歩行は今日はなし。
フロントとリヤのボディカウルの型を取ろうと思い、自由樹脂の型どりシートを試してみました。
結果は失敗。
暖めすぎて溶けすぎてしまいました。
ドライヤーで暖めたほうがよさそうです。
さあ、まだまだ頑張らねば。
こんなものです。

削りだした部品にネジのした穴を真直ぐに開けたいのですが、意外と真直ぐに開けるのは難しいので、2時間もかけて治具を削っています。
あと、多少歩行モーションを触ってみました。
歩幅「130」と欲張らずに「124」まで、落として歩行をさせてみました。
安定しているようなので、タイム測定。
5m実測で17.41秒。
16秒には、届きません。
歩幅を「126」に広げたモーションも作ってみました。
2m程度歩かせてみましたが、安定しています。
タイム測定、5m歩行は今日はなし。
フロントとリヤのボディカウルの型を取ろうと思い、自由樹脂の型どりシートを試してみました。
結果は失敗。
暖めすぎて溶けすぎてしまいました。
ドライヤーで暖めたほうがよさそうです。
さあ、まだまだ頑張らねば。
成功しました。
問題は、朝の予想どおりアナログ値の基準値の問題でした。

受信機画面で「AUTO」ボタンを押して基準値を設定しなおす必要がありました。
後は、「石井英男のロボットキットレビュー」の指示どおりです。
歩行中に左右にカーブできるようなモーションを考えていました。
なかなか、むずかしいです。
ついでに、歩行速度アップも少し試しましたが、うまく行きませんね。
ゆっくりやります。
歩行テスト中に気付かされたことが1点。
急に、歩行のバランスが崩れうまく歩けなくなってしまいました。
良く見ると左腕が動いていません。
腕が動かないだけで、こんなにバランスが崩れてしまうものなんですね。
原因は、ケーブルが抜けかかっていただけでしたが、いろいろあります。
問題は、朝の予想どおりアナログ値の基準値の問題でした。

受信機画面で「AUTO」ボタンを押して基準値を設定しなおす必要がありました。
後は、「石井英男のロボットキットレビュー」の指示どおりです。
歩行中に左右にカーブできるようなモーションを考えていました。
なかなか、むずかしいです。
ついでに、歩行速度アップも少し試しましたが、うまく行きませんね。
ゆっくりやります。
歩行テスト中に気付かされたことが1点。
急に、歩行のバランスが崩れうまく歩けなくなってしまいました。
良く見ると左腕が動いていません。
腕が動かないだけで、こんなにバランスが崩れてしまうものなんですね。
原因は、ケーブルが抜けかかっていただけでしたが、いろいろあります。
今、思いついたので、メモです。
もしかしたら、アナログ設定の基準値の変更でなんとかなるかもしれません。
明日、試します。
もしかしたら、アナログ設定の基準値の変更でなんとかなるかもしれません。
明日、試します。
帰宅後、Tec−3を試しました。
一応動きましたが、モーション起動後勝手に手が広がってしまいます。
「MIX」で指定した値まで、一端手が広がってそこで止まります。
そこからアナログスティックを操作すると自由に手を動かすことができます。
只、なんでいきなり手が動いてしまうかわかりません?
もう少し勉強が必要です。
さて、荻野さんがRTさんで17秒台を出したようです。
う〜ん、もう少しタイムを詰めないとダメですね。
一応動きましたが、モーション起動後勝手に手が広がってしまいます。
「MIX」で指定した値まで、一端手が広がってそこで止まります。
そこからアナログスティックを操作すると自由に手を動かすことができます。
只、なんでいきなり手が動いてしまうかわかりません?
もう少し勉強が必要です。
さて、荻野さんがRTさんで17秒台を出したようです。
う〜ん、もう少しタイムを詰めないとダメですね。
いいHPを見つけました。
石井英男のロボットキットレビュー
です。
私の作ったモーションと比べると「CMP」のあとの分岐の仕方が異なっていました。
私は、分岐線で「POS」に戻していました。
こちらのモーションを見ると逆です。
本線が「POS]に戻り、分岐線がモーション終了に流れています。
帰宅したらチャレンジします。
石井英男のロボットキットレビュー
です。
私の作ったモーションと比べると「CMP」のあとの分岐の仕方が異なっていました。
私は、分岐線で「POS」に戻していました。
こちらのモーションを見ると逆です。
本線が「POS]に戻り、分岐線がモーション終了に流れています。
帰宅したらチャレンジします。
1日無駄に終わりました。
取付具を削ってましたが、2度も失敗しました。
切削屑が長くなってしまい、ツールの巻きついてしまい溶着してしまいました。
ショックです。
今3度目です。
ツールを通常のハイス鋼から超硬工具に変えました。
昼間、子供と一緒にモーターショウに行ってきました。
我が家から幕張メッセまで、車で10分くらいのところです。
日曜にモーターショウに行くのは初めてでしたが、失敗しました。バスで行けばよかった。
最近、車に対する興味もすっかりなくなってきているので、2時間ぐらいいて、早々に帰ってきました。
帰宅後、Tec−3の設定を行っていましたが、わかりません。
とりあえず通常の歩行などはできましすが、アナログ設定の仕方がわかりません。HPを見てチャレンジしましたが、わかりません。
誰か、教えてください。
取付具を削ってましたが、2度も失敗しました。
切削屑が長くなってしまい、ツールの巻きついてしまい溶着してしまいました。
ショックです。
今3度目です。
ツールを通常のハイス鋼から超硬工具に変えました。
昼間、子供と一緒にモーターショウに行ってきました。
我が家から幕張メッセまで、車で10分くらいのところです。
日曜にモーターショウに行くのは初めてでしたが、失敗しました。バスで行けばよかった。
最近、車に対する興味もすっかりなくなってきているので、2時間ぐらいいて、早々に帰ってきました。
帰宅後、Tec−3の設定を行っていましたが、わかりません。
とりあえず通常の歩行などはできましすが、アナログ設定の仕方がわかりません。HPを見てチャレンジしましたが、わかりません。
誰か、教えてください。
先程、ヒューマノイドカップにエントリーしました。
クラスは、無線のアスリートのみです。
自律アスリートやパフォーマンスは今後の課題にします。
で、ちょっと気になる話を耳にしました。
昨年のヒューマノイドカップの際のコースですが、記録会のコースの下に台のようなものをかませてあった為、結構なウネリがあったということです。
今年は、どうなるのでしょうか?
それによっては、少々手をくわえないといけません。
クラスは、無線のアスリートのみです。
自律アスリートやパフォーマンスは今後の課題にします。
で、ちょっと気になる話を耳にしました。
昨年のヒューマノイドカップの際のコースですが、記録会のコースの下に台のようなものをかませてあった為、結構なウネリがあったということです。
今年は、どうなるのでしょうか?
それによっては、少々手をくわえないといけません。
RTさん、行ってきました。
歩かせました。
自宅と同じように歩けました。
OKです。
試しにRTさんの床のカーペットでも歩かせてみました。(パンチカーペットって言うのかどうかは?)
歩きます。
結構、問題なく歩けそうです。
足上げ歩行の効果でしょうか?
あと、先日作った、秘密兵器の取り付け具、失敗でした。
幅が大きすぎです。
設計から、やりなおしです。
う〜。
歩かせました。
自宅と同じように歩けました。
OKです。
試しにRTさんの床のカーペットでも歩かせてみました。(パンチカーペットって言うのかどうかは?)
歩きます。
結構、問題なく歩けそうです。
足上げ歩行の効果でしょうか?
あと、先日作った、秘密兵器の取り付け具、失敗でした。
幅が大きすぎです。
設計から、やりなおしです。
う〜。
モーション全く触ってません。
明日、仕事帰りにRTさんによって歩かせてみたいと思います。
とりあえず、本番の床で歩けるかのチェックです。
今日は、CADとMDX−15とのにらめっこ。
先日加工した、取付具の追加工をどうしたらよいか悩んでいました。
明日、仕事帰りにRTさんによって歩かせてみたいと思います。
とりあえず、本番の床で歩けるかのチェックです。
今日は、CADとMDX−15とのにらめっこ。
先日加工した、取付具の追加工をどうしたらよいか悩んでいました。
まずは、こちら。

のりにーさんから、ご指摘がありました。
どうも同じ数値の歩幅設定を行っていても、のりにーさんの小虎と我が家のぺぺの1歩の幅が違うそうです。
先日は、動画でしたので、今日は写真で。
のりにーさん、どうですか?これがぺぺの歩幅120での1歩です。
昨日HPを直しましたので、歩行テスト。
ダメでした。
左足だけを内側に入れすぎたので、足幅が狭くなってしまいました。
なので、再度調整。
左足CH18を「1」メモリもどして、右足CH12を「1」開きました。
左足裏の傾きも調整。
で、歩行テスト。
歩幅「120」ではOKです。
歩幅「130」を多少モーションをいじってみました。
とりあえず「足を上げる」モーションの際に少し前に足を振り出していたのを真直ぐ上にあげるようにしました。(元にもどしただけです)
ダメです。後ろに転倒。
その分、CH14・CH15を前傾になるようにメモリで「5」、「10」の2パターン試しました。
ダメです。
で、先日のモーションを使ってみると歩けます。
5m歩ける保障はありません。
さあ、どうしましょうか?
一か八かのモーションは組みたくありません。
ギヤの磨耗も気になります。
どうもバッテリーの充電が変です?
充電の終了間際にバッテリーランプがついたり消えたりして、なかなか綺麗に消えてくれません。
う〜ん、なんだこりゃ?

のりにーさんから、ご指摘がありました。
どうも同じ数値の歩幅設定を行っていても、のりにーさんの小虎と我が家のぺぺの1歩の幅が違うそうです。
先日は、動画でしたので、今日は写真で。
のりにーさん、どうですか?これがぺぺの歩幅120での1歩です。
昨日HPを直しましたので、歩行テスト。
ダメでした。
左足だけを内側に入れすぎたので、足幅が狭くなってしまいました。
なので、再度調整。
左足CH18を「1」メモリもどして、右足CH12を「1」開きました。
左足裏の傾きも調整。
で、歩行テスト。
歩幅「120」ではOKです。
歩幅「130」を多少モーションをいじってみました。
とりあえず「足を上げる」モーションの際に少し前に足を振り出していたのを真直ぐ上にあげるようにしました。(元にもどしただけです)
ダメです。後ろに転倒。
その分、CH14・CH15を前傾になるようにメモリで「5」、「10」の2パターン試しました。
ダメです。
で、先日のモーションを使ってみると歩けます。
5m歩ける保障はありません。
さあ、どうしましょうか?
一か八かのモーションは組みたくありません。
ギヤの磨耗も気になります。
どうもバッテリーの充電が変です?
充電の終了間際にバッテリーランプがついたり消えたりして、なかなか綺麗に消えてくれません。
う〜ん、なんだこりゃ?
HPの確認を行ってみました。
左足が、やや開き気味になっていました。
CH18の値で、「2」メモリほど閉じる方向に調整してみました。
一応、補正前のHPを保存してから、調整します。
これは、調整後にうまく歩けなかったときにすぐに元に戻せるようにです。
いくつか、HPを調整するときなど、これをしておかないと後でわけがわからなくなってしまいます。
歩行テストは明日に行います。
あとは、コレの加工

特に、MANOIに取り付ける部品ではありませんが、秘密兵器を加工するためのガイドに使用します。できれば、綺麗に仕上げたいので。
何でも、下準備が必要です。
今回もMDX−15にお世話になりました。
CADで、5分ぐらいで設計をして15分くらいで削れます。全部合わせても30分ぐらいです。
MDX−15を買ったときには高価な買い物と思っていましたが、、今になってみると買ってよかった。
この機械がなかったら、我が家のPF01もここまで、いろいろ試せないと思います。
皆さん、お勧めです。
左足が、やや開き気味になっていました。
CH18の値で、「2」メモリほど閉じる方向に調整してみました。
一応、補正前のHPを保存してから、調整します。
これは、調整後にうまく歩けなかったときにすぐに元に戻せるようにです。
いくつか、HPを調整するときなど、これをしておかないと後でわけがわからなくなってしまいます。
歩行テストは明日に行います。
あとは、コレの加工

特に、MANOIに取り付ける部品ではありませんが、秘密兵器を加工するためのガイドに使用します。できれば、綺麗に仕上げたいので。
何でも、下準備が必要です。
今回もMDX−15にお世話になりました。
CADで、5分ぐらいで設計をして15分くらいで削れます。全部合わせても30分ぐらいです。
MDX−15を買ったときには高価な買い物と思っていましたが、、今になってみると買ってよかった。
この機械がなかったら、我が家のPF01もここまで、いろいろ試せないと思います。
皆さん、お勧めです。
今日は、動画のオンパレード
まずは、歩幅130の歩行モーション
次は、歩幅120の歩行モーション
最後に歩幅130の歩行モーションでの転倒シーン
明らかに歩幅130の歩行モーションが後傾なのがわかります。
また、右足と左足のモーションで動きが違うのが良くわかります。
申し少し前傾にふるとともに、左右の歩行モーションのブレを修正する必要がありそうです。
歩行は今日は、これだけ。
秘密兵器の加工をしてました。
まずは、歩幅130の歩行モーション
次は、歩幅120の歩行モーション
最後に歩幅130の歩行モーションでの転倒シーン
明らかに歩幅130の歩行モーションが後傾なのがわかります。
また、右足と左足のモーションで動きが違うのが良くわかります。
申し少し前傾にふるとともに、左右の歩行モーションのブレを修正する必要がありそうです。
歩行は今日は、これだけ。
秘密兵器の加工をしてました。
歩幅「130」は難しいです。
昨日のビデオでも、わかりますが、安定感にかけます。
5mを実際に歩かせましたが、右に曲がります。
途中で軽く手を添えて方向修正。
タイムは17秒前半です。
数本歩かせると、腰砕けのようになって倒れます。
かなり電池を消耗するようで、満充電に近い状態でないと途中で歩行できなくなります。
シビアすぎます。
歩幅を「120」に戻して、歩行させてみました。
実に安定して歩いてくれます。
スタート時の右曲がりだけ、補正できれば、かなりいい状態です。
タイムは18秒台前半。
さて、どうしたものかです。
無理に16秒台を目指して機体の消耗を危惧するか、18秒台の安定したタイムで良しとするかです。
良いこともありました。
Li−Poセイバーの作動原因がわかりました。
バッテリーの蓋をしたら直りました。
今まで、面倒なのでバッテリーの蓋をしていませんでした。
少々気になってので蓋をして、歩行をさせていたところ、全くLi−Poセイバーが働きません。どうも、バッテリーのガタつきが原因だったようです。
あとは、秘密兵器の加工をしていました。
では。
昨日のビデオでも、わかりますが、安定感にかけます。
5mを実際に歩かせましたが、右に曲がります。
途中で軽く手を添えて方向修正。
タイムは17秒前半です。
数本歩かせると、腰砕けのようになって倒れます。
かなり電池を消耗するようで、満充電に近い状態でないと途中で歩行できなくなります。
シビアすぎます。
歩幅を「120」に戻して、歩行させてみました。
実に安定して歩いてくれます。
スタート時の右曲がりだけ、補正できれば、かなりいい状態です。
タイムは18秒台前半。
さて、どうしたものかです。
無理に16秒台を目指して機体の消耗を危惧するか、18秒台の安定したタイムで良しとするかです。
良いこともありました。
Li−Poセイバーの作動原因がわかりました。
バッテリーの蓋をしたら直りました。
今まで、面倒なのでバッテリーの蓋をしていませんでした。
少々気になってので蓋をして、歩行をさせていたところ、全くLi−Poセイバーが働きません。どうも、バッテリーのガタつきが原因だったようです。
あとは、秘密兵器の加工をしていました。
では。
5m17秒台の動画です。
スタート問題も無事解決です。
5回ほど「120」のモーションを繰り返しています。
歩幅「120」の歩行に比べると荒い感じがします。
5mは歩けると思いますが、左に曲がると思います。まだ、HPの調整をしていません。
スタート時の遅れを考えると17秒そこそこ、または16秒後半は出るのでは。
もう少し詰めて16秒前半か15秒後半を目指します。
ちなみに右下に見えているのは時計です。
早まわしでないのを証明しようと思い時計を置いてみましたが、写っていませんでした。今後は時計と一緒に移すようにします。
スタート問題も無事解決です。
5回ほど「120」のモーションを繰り返しています。
歩幅「120」の歩行に比べると荒い感じがします。
5mは歩けると思いますが、左に曲がると思います。まだ、HPの調整をしていません。
スタート時の遅れを考えると17秒そこそこ、または16秒後半は出るのでは。
もう少し詰めて16秒前半か15秒後半を目指します。
ちなみに右下に見えているのは時計です。
早まわしでないのを証明しようと思い時計を置いてみましたが、写っていませんでした。今後は時計と一緒に移すようにします。
問題は解決しました。
スタート直後に歩行が安定するまで、歩幅「120」のモーションを数回繰り返すようにしました。

先日の動画でもわかりますように、初めの数モーションが不安定なので、歩行が安定するまでの間、先日安定化できた歩幅「120」のモーションを組み込みました。
「SET2]・「CMP3」がそれです。
只、その分歩行タイムは若干遅くなっていると思います。
17秒を切れるかいなかってとこでしょうか?
で、大問題。
Li−Poセイバーが作動してます。
先日急に電源がおちたのは、Li−Poセイバーの影響でした。
向かって一番右・S1、P1の部位のランプが点滅を繰り返しています。
原因はなんでしょうか?
どうやったら、断線箇所がわかるのでしょうか
わかる方いましたら是非教えてください。
スタート直後に歩行が安定するまで、歩幅「120」のモーションを数回繰り返すようにしました。

先日の動画でもわかりますように、初めの数モーションが不安定なので、歩行が安定するまでの間、先日安定化できた歩幅「120」のモーションを組み込みました。
「SET2]・「CMP3」がそれです。
只、その分歩行タイムは若干遅くなっていると思います。
17秒を切れるかいなかってとこでしょうか?
で、大問題。
Li−Poセイバーが作動してます。
先日急に電源がおちたのは、Li−Poセイバーの影響でした。
向かって一番右・S1、P1の部位のランプが点滅を繰り返しています。
原因はなんでしょうか?
どうやったら、断線箇所がわかるのでしょうか
わかる方いましたら是非教えてください。
5m18秒台は安定して出そうです。
只、これも我が家でという条件付ですが。実際の記録会での床材ではどうか、やってみないとわからないということです。
先程のブログの後、少し触りました。
歩幅は「130」の必要がありそうです。モーションスピードは「12」がベストのような感じがします。
しかし、スタート時(加速時)に後傾になるのでどうしたらいいか少し試しました。
で、今回は「足を踏み込む」モーションの際にあえて前傾になるようにしました。今までは、ほぼ重心を機体の中心に持っていっていましたが、やや前より(前傾)になるようにしました。
細かな数値は書きませんが、CH14・CH20の値を「5」メモリずつ前傾になるように振りました。
後、「足を上げる」モーションで足の上げ方を大きくしました。
コレも前に大きく足を振り出す感じにしました。メモリにするとCH12・CH18を「10」づつです。
一応歩けました。
只、スピードに乗るまでが不安定です。
最初の50cmが問題です。
先日のブログを見て頂いてもわかるともいますが、スタート時の左右のブレが大きいのがわかると思います。
一度スピードに乗ると、驚くほどガンガン歩きます。
速いです。
タイムは3mで10.13秒。これは、初めの50cm程度を軽く手で補助しました。
後半の2m以上は問題なく歩いていきます。
これは、いい方向性が見えてきました。
5m換算で16.88秒。
16秒台がでました。
さあ、これを安定化させなければ。
只、これも我が家でという条件付ですが。実際の記録会での床材ではどうか、やってみないとわからないということです。
先程のブログの後、少し触りました。
歩幅は「130」の必要がありそうです。モーションスピードは「12」がベストのような感じがします。
しかし、スタート時(加速時)に後傾になるのでどうしたらいいか少し試しました。
で、今回は「足を踏み込む」モーションの際にあえて前傾になるようにしました。今までは、ほぼ重心を機体の中心に持っていっていましたが、やや前より(前傾)になるようにしました。
細かな数値は書きませんが、CH14・CH20の値を「5」メモリずつ前傾になるように振りました。
後、「足を上げる」モーションで足の上げ方を大きくしました。
コレも前に大きく足を振り出す感じにしました。メモリにするとCH12・CH18を「10」づつです。
一応歩けました。
只、スピードに乗るまでが不安定です。
最初の50cmが問題です。
先日のブログを見て頂いてもわかるともいますが、スタート時の左右のブレが大きいのがわかると思います。
一度スピードに乗ると、驚くほどガンガン歩きます。
速いです。
タイムは3mで10.13秒。これは、初めの50cm程度を軽く手で補助しました。
後半の2m以上は問題なく歩いていきます。
これは、いい方向性が見えてきました。
5m換算で16.88秒。
16秒台がでました。
さあ、これを安定化させなければ。
最近のバタバタは今日で無事終了しました。
実は、こどもの受験が今日ありました。
結果も本日わかり、無事合格いたしました。
先日来、親子面接や、子供の発熱など、気の休まる暇がありませんでした。今日も、合格が決まったあと、塾へお礼にうかがい、ささやかながら近所のファミレスで合格祝いをしてきました。
今晩からやっと枕を高くして眠れます。
さて、MANOIですが、少しだけテスト歩行を行いました。
昨日の結果に気をよくして歩幅を更にアップ。「120」を「130」まで広げてみました。
歩けません。後傾になって倒れます。
歩幅を元に戻して、足を踏み出す際のモーションスピードを上げてみました。「12」を「10」まで。
結果は同じ。歩けません。
心配になり、元に戻すと歩きます。
さて、16秒台は、なかなか敷居が高そうです。
細かなモーション詰めをしていきます。
では。
実は、こどもの受験が今日ありました。
結果も本日わかり、無事合格いたしました。
先日来、親子面接や、子供の発熱など、気の休まる暇がありませんでした。今日も、合格が決まったあと、塾へお礼にうかがい、ささやかながら近所のファミレスで合格祝いをしてきました。
今晩からやっと枕を高くして眠れます。
さて、MANOIですが、少しだけテスト歩行を行いました。
昨日の結果に気をよくして歩幅を更にアップ。「120」を「130」まで広げてみました。
歩けません。後傾になって倒れます。
歩幅を元に戻して、足を踏み出す際のモーションスピードを上げてみました。「12」を「10」まで。
結果は同じ。歩けません。
心配になり、元に戻すと歩きます。
さて、16秒台は、なかなか敷居が高そうです。
細かなモーション詰めをしていきます。
では。



















